近日,作為廣東江門地區(qū)出口電池行業(yè)的突出代表企業(yè),江門金剛電源制品有限公司副總經(jīng)理朱禮明一行專程來廣東江門檢驗檢疫局,贈送“務實高效、服務企業(yè)”的錦旗,感謝該局長期以來為促進企業(yè)和行業(yè)發(fā)展在政策、技術、信息等方面所做的扶持與服務工作。
長期以來,電池的生產(chǎn)和出口在廣東江門屬于傳統(tǒng)的支柱性產(chǎn)業(yè),具有良好的工業(yè)化和貿(mào)易基礎,聚集了金剛、三七、三捷等具代表性的專業(yè)生產(chǎn)出口企業(yè)共計13家,行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模達15億元人民幣,年出口額平均過億美元,產(chǎn)品質量出口退貨率多年來呈現(xiàn)逐年下降的趨勢,行業(yè)一直保持著健康的發(fā)展態(tài)勢。
2012年底,廣東檢驗檢疫局評審考核組對該局轄區(qū)分類管理二類升一類企業(yè)考核,三捷電池、朗達電池兩家電池企業(yè)獲得一次性通過,順利升級為一類企業(yè),連同已獲一類企業(yè)資格的金剛電池在內的3家電池企業(yè),占該局轄區(qū)15家一類企業(yè)的五分之一比重。
強化檢測手段:
敢于晾曬“潛規(guī)則”
2008年底,江門某電池企業(yè)被國外客戶投訴其生產(chǎn)出口的蓄電池實際電容量低于標稱值,累計已出口銷售價值60多萬美元的蓄電池全部被退貨,導致企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營。江門局對該事件進行深入調查后發(fā)現(xiàn),蓄電池實際電容量低于標稱值的做法在業(yè)內普遍存在,正是所謂電池行業(yè)的“潛規(guī)則”。
為加強對行業(yè)“潛規(guī)則”的整頓,規(guī)范行業(yè)質量秩序,江門局積極爭取市政府的大力支持,投入120多萬元在原來電池區(qū)域性中心實驗室的基礎上進行擴建,進一步強化對出口電池的檢測技術手段。擴建后的電池實驗室檢測項目得到擴充完善,能按照IEC標準和國家標準開展鋅錳電池、鎘鎳電池、氫鎳電池和鋰離子蓄電池的全項目檢測。經(jīng)過多年來的努力,該局電池實驗室檢測能力不斷壯大,用權威的檢測手段和數(shù)據(jù),將行業(yè)“潛規(guī)則”直接晾曬于陽光之下,無處遁形。經(jīng)最新檢測抽查發(fā)現(xiàn),江門局轄區(qū)出口蓄電池涉及上述欺詐行為的投訴情況已不復存在。目前,轄區(qū)內納入一類管理的出口電池企業(yè)3家,納入二類管理的7家,納入三類管理的3家,全部實現(xiàn)了規(guī)范化管理。
提升監(jiān)管效能:
從“試驗田”到“示范田”
2008年,廣東檢驗檢疫局作出構建出口商品合格評定體系的工作部署。作為出口電池的對口業(yè)務監(jiān)管部門,江門局機電專業(yè)技術人員緊張與業(yè)務量大的矛盾長期存在,為突破監(jiān)管效能的這一“瓶頸”,機電科副科長趙崇淦積極建言,得到局領導的支持,并向廣東局相關處室爭取,選擇轄區(qū)出口電池產(chǎn)品作為“試驗田”,嘗試推行合格評定監(jiān)管新模式。
按照風險分析、誠信評估、關鍵控制點、動態(tài)調整、整體把關的指導思想,以趙崇淦為骨干的工作小組有針對性地深入多家電池企業(yè)開展調研,收集企業(yè)意見。在對轄區(qū)電池企業(yè)的質量狀況準確把握的前提下,經(jīng)過反復研究修訂,工作小組最終制定出“出口電池產(chǎn)品合格評定程序”,并于2009年6月開始試運行。半年的試點結果顯示,與2008年不合格檢出率11.0%相比,實施新模式后的不合格檢出率下降到5.7%。成品率的提高直接反映了產(chǎn)品質量的提升,也讓企業(yè)有效降低了生產(chǎn)成本,綜合競爭力的增強讓企業(yè)獲得了更多的訂單,效果立竿見影,2009年轄區(qū)出口電池產(chǎn)品與2008年相比有20.5%的增長。
相對于以前“抽批檢驗+產(chǎn)品備案”的監(jiān)管模式,新模式從產(chǎn)品質量源頭入手,抓住影響出口電池產(chǎn)品質量的關鍵控制點,切實提高了監(jiān)管的科學性和有效性,把關效能進一步提升。廣東局對此給予了高度評價,并在各分支局推廣使用,曾經(jīng)的“試驗田”成為了全省的“示范田”。
搶占制高點:
擴大監(jiān)管國際化視野
作為國家質檢總局檢驗司電池工作組核心專家成員之一,趙崇淦于2011年受邀請赴北京參與編制《2011年中國進出口電池質量狀況(白皮書)》。借此機會,對全國進出口電池的檢驗監(jiān)管工作進行全面了解,對國際上電池管理的相關制度措施及標準進行了深入的學習和掌握,并參與了我國目前電池管理的各種制度及要求的對比探討,深入剖析國內外電池生產(chǎn)運輸使用保管等方面的典型案例,從而研究建立具有前瞻性的進出口電池管理制度、配套的工作程序和與國際接軌的標準體系。此次進京,肯定了江門局出口電池監(jiān)管的經(jīng)驗做法和成效,也啟發(fā)并堅定了江門局跳出江門找差距、推動出口電池監(jiān)管再上新臺階的強烈意識。趙崇淦把所學所記帶回到江門,并迅速應用到日常監(jiān)管工作中,產(chǎn)生了良好的成效。
在多年來的合格評定實施過程中,江門局機電科并沒有局限于國內的檢驗規(guī)范及標準要求,而是把眼光投向了國外,通過各種渠道廣泛收集國際貿(mào)易中關于電池產(chǎn)品的質量安全等項目的技術性法令、規(guī)章和協(xié)議性條款,持續(xù)更新和完善江門出口電池主要輸往國的檢驗標準和技術規(guī)范,保持與國際接軌,并引入到合格評定程序中去,作為評判產(chǎn)品質量的標準依據(jù),同時也加強標準法規(guī)的宣傳,讓企業(yè)落實到具體的生產(chǎn)和品質內控環(huán)節(jié)。由于意識到位,標準依據(jù)引用適當,以往因性能品質不符合進口國標準而被退貨的現(xiàn)象大幅減少,有力促進了電池出口,獲得了企業(yè)的好評。
